10月30日,记者从吉林石化有机合成厂获悉,该厂乙丙橡胶装置C1线真空泵实现国产化替代。自新设备投用以来,系统运行稳定、指标参数正常,达到生产预期目标。
据了解,真空泵是维持乙丙橡胶装置真空状态的关键设备,系统真空度不足会使产品挥发分不合格,影响产品质量。进口设备在使用半年后,由于氯离子腐蚀会造成真空泵螺杆间隙过大,造成系统真空度降低,无法满足装置正常生产,需要每年定期更换2台进口设备。同时,在正常生产过程中,己烷气相会析出稳定剂,在真空泵内形成堵挂,造成真空泵电流过高跳闸,进而造成挤出机联锁停车。据统计,因真空泵跳闸每年将会产生大约130吨的协议品,是制约装置后部连续稳定运行的关键所在。
为打破对进口真空泵的依赖,彻底解决这一“卡脖子”难题,该厂成立了“乙丙橡胶真空泵优化”攻关组。经过半年的深入讨论、研究,攻关组提出在真空泵前增加过滤器和冷却器,以减少析出稳定剂对真空泵本体的影响。另一方面,围绕采购费用、技术指标、售后服务等方面综合研判,决定国产化真空泵替代进口设备。
国产真空泵整体增加了特殊合金涂层,大大增强了设备耐腐蚀性,同时国产设备有厂家技术指导,支持现场维修,打破了过去进口设备返厂维修的不利局面。大幅降低设备维修成本的同时,也提高了装置连续稳定运行能力和产品合格率。
此次真空泵国产化替代的成功实践,将减少设备更换频次和协议品产生,预计年可节约创效100万余元。